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水泥廠采用HKD新型烘幹機袋式除塵器作(zuò)為烘幹機的一級除塵,均會取得(dé)滿意的使用效果。一年半便可收回全部投資(zī),產生(shēng)可觀的經濟效益,更重大的意義還在於解決了烘幹機對環境汙染,改善了廠區周圍環境,其社會效益也是無法估量的。
綜上所述,HKD新型烘幹機(jī)袋(dài)式除塵器研製成功,圓滿完成了設計預期的技術經濟指標(biāo),由此可以得出(chū)如下結論:
(1)采用HKD新型烘幹機(jī)袋式除塵器作為烘幹機一級通(tōng)風除塵係統的設計是合理的。除塵器設計為全鋼製結構、下(xià)部進氣、負壓操作,能(néng)滿足烘幹機工藝線的生產與除塵要求。能長期高效、穩定運行,除塵效率達到99.8%以上(shàng),特別是對微細粉塵有較高的除塵效率,粉塵排放濃度(dù)低於國家規定100mg/Nm3排放標準,實測結果在50mg/Nm3以下,滿足了連續使用和環境保(bǎo)護的要求。
(2)HKD新型烘幹機袋式除塵(chén)器適(shì)應(yīng)性強,可以捕集不同特性的粉塵。尤其對高比(bǐ)電阻粉塵采用布袋除塵器就比電除塵器優越得多,如果(guǒ)采用靜電除塵器必(bì)須要對煙氣(qì)進行調質處(chù)理,增設調質設備(bèi),不但增加了投資和運行費用,而且經運行管理帶來諸多不便。對(duì)於(yú)高比電阻粉塵,采用袋式(shì)除塵器比靜電除塵(chén)設備優越得多。此外,入口含塵濃度若在相當大的範圍內波動時,對袋式除塵器的除塵效率和阻力的影響(xiǎng)都不大。在(zài)處理風量、除塵效率相同的情況下,HKD新型(xíng)烘幹(gàn)機袋式(shì)除塵器的設備重量不及其它型烘幹機袋式除塵器的75%,相對投資(zī)回收年限短。
(3)由於HKD新型烘幹機袋式除塵器采用完(wán)全分室結構(gòu),在徹底切斷(duàn)過濾氣流的條(tiáo)件下反吹清灰,“清灰與淨氣共用(yòng)通道”內的反吹噴吹口和出氣(qì)口的密封(fēng)裝置結構簡單,可機(jī)加工。“清灰與淨氣共用通道(dào)”內的反吹風口和(hé)排風口密封與閥板緊密接觸(密封為柔性接觸)、漏風小於3%。清灰時對相鄰小袋室無汙染。反吹清灰氣(qì)流與粉塵(chén)自由(yóu)沉降(jiàng)的方向相同,並給粉塵以充足自由沉降時間,解決了(le)“二次揚塵”和“粉塵再附”問題。
(4)其它型(xíng)號的烘幹機袋式除塵器采用上進氣方式,需要上、下兩(liǎng)塊花孔板,並設置有進氣室。HKD新型烘幹(gàn)機袋式除塵器(qì)采用(yòng)下進氣方式,僅有一塊下花孔板,無進氣室,進風和排風管道均安置在除塵器的內部,與其(qí)它(tā)型號烘幹機袋式除(chú)塵除塵器相比:結構更加(jiā)緊湊,鋼耗量(kg/m2濾料) 大幅度降低,僅此投資(zī)便減(jiǎn)少25%。
(5)其它型號的烘幹機袋式除(chú)塵器的進風管道內無任何機構和裝置,粉塵均自上而下在濾袋內(nèi)部(bù)通過(guò),含塵氣體對濾袋的磨損較大,而在HKD新型烘幹機布袋除塵器將進氣管道由上進氣方式改為下(xià)進(jìn)氣方式(shì),並(bìng)在進(jìn)氣管道內設置導流板,減少了粉塵對濾袋(dài)磨損,延長了濾袋的使用壽(shòu)命,下進氣方式還可以保證(zhèng)灰(huī)鬥內的(de)粉塵溫度,防止灰鬥(dòu)內粉塵潮解(jiě)、“結拱(gǒng)”,景響卸灰。
(6)其它型號的烘幹機袋(dài)式除塵器零件為片狀散件運至現場,現場安裝工作量較(jiào)大,HKD新型烘幹機袋式(shì)除塵器零件為箱體結構設計,減少現場安裝工作量。與其它型(xíng)號烘幹機袋式除(chú)塵器相比,HKD新型烘(hōng)幹機袋式除塵現場安裝工(gōng)作量減少了50%。
(7)其它型號的烘幹機袋式除塵器,一個袋室(shì)需要一(yī)個(gè)通風蝶閥(密封(fēng)為剛性接觸)和一個反(fǎn)吹風(fēng)蝶閥組成(chéng)的(de)反(fǎn)吹清灰機構來完成一個(gè)小袋室的反(fǎn)吹清灰工作,而HKD新型烘幹機袋式除塵器采用一個提升切換(huàn)閥(密封為柔性接觸)替代(dài)上述兩個閥門來完成一個袋室的排風-反(fǎn)吹清灰工作,減少了清灰(huī)裝置的數量,減少了(le)運行(háng)故障。除塵器更換濾袋(dài)不需要停機。

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