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在(zài)煉鋼電爐高溫煙氣治理的應用
添加時間:2020-08-09
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“短流程”煉鋼工藝發展迅猛,一批大型電爐相繼建成投產。電爐冶煉伴生大量的煙(yān)塵, 其煙塵量(liàng)與電爐鋼產量成正比。電爐設備大型化對除塵技術提出了較髙的(de)要求,煉(liàn)鋼電爐煙塵 治理技術,在我國取得了長足進步,但仍有電爐(lú)除塵係統運行不楊、效果欠佳,其主要原因是(shì) 袋式除塵(chén)器(qì)不能適應電爐煙塵溫度(dù)高、粒徑細黏的特性,除塵器阻力偏高、濾袋壽命短。

1.粉塵(chén)來源和特點

150t電爐工藝條件:

150t電爐工藝條件

2.除(chú)塵器基(jī)本參數

除塵器基本參數

3.設備主要特(tè)點

該除塵器由12個室組成,每室設(shè)一個離(lí)線閥,共12個離線閥。每室設22個(gè)3寸脈衝(chōng)閥, 共264個脈(mò)衝閥,雙排布置,中間進風、出風。其(qí)主要(yào)特(tè)點如下。


(1)結構安全穩定由於袋式除塵器采(cǎi)用負壓運行,因此設備結構安全穩定非常重要,有 些除(chú)塵器(qì)由於設計不合(hé)理及盲目減輕設備(bèi)重量,致(zhì)使設備運行時箱體明顯(xiǎn)變形,由於風機負壓 較高(gāo)、除塵(chén)係統阻(zǔ)力大而除塵設備壁板及加強筋耐壓強度不夠,設備被(bèi)吸癟,壓(yā)壞了濾袋(dài)及籠 骨,造成設備停產的嚴重事(shì)故。

離線(xiàn)式脈衝袋(dài)式除塵器結構按照8000Pa負壓進行設(shè)計,由於除塵器風機負壓為 -6000Pa,在除塵風機中負壓域值屬(shǔ)於較(jiào)髙的,在材料上不(bú)論從壁板厚度(
(2)工藝合(hé)理

①濾袋選擇合理。濾(lǜ)袋材質采用滌綸針刺氈聚四氛乙烯薄膜複合濾料,濾袋規格 «60mmX6500mm,與濾袋(dài)規格料30mmX6500mm相比,具有整體布置合理,長徑比合(hé)理、 淸灰效果好、流通斷麵風速低等優點。

②氣(qì)流分(fèn)布均勻。設計袋式除塵器氣流(liú)分布非常重要,尤其是處理(lǐ)磨琢性煙塵,其重要 性就更(gèng)大。首鋼就(jiù)發(fā)生過由於(yú)袋式除塵器氣流分布不均勻導致濾袋嚴重磨破現象,直接造成風 機葉片被嚴重磨損,不但影響了係統的運行,並且造成了經濟損失。為了防止粉塵對濾袋的衝 刷(shuā)和降低除塵(chén)器的阻力,設計上采用(yòng)了(le)較好的氣流分布裝置,進氣灰鬥布置氣流分(fèn)布板。灰鬥(dòu) 進風管與灰鬥大小匹配合理,調整好氣(qì)流(liú)、風速;通過試驗確定進口(kǒu)氣流分布板的布置角度和 開孔串;選擇較佳的(de)灰鬥(dòu)進風角度。由於采用上述措施,防止了(le)氣流對濾袋的衝刷(shuā),延長了濾 袋的(de)使用壽命。

煉鋼廠150t電爐煙塵袋式除塵器運行3年尚沒更換濾袋,淸灰效果很好,運行阻力在 1200Pa左右,對處理電爐煙塵是非常理想的。

(3)重視配套件的選擇與除(chú)塵器配套的閥門等標準件的品質好壞,極大(dà)地影響(xiǎng)除塵器(qì)的 運行效果。因(yīn)此,我國對除塵器(qì)進氣口閥(fá)、離線閥、卸灰閥等分別進行了研究,成功開發了運 行可靠、漏風率低的專利產品。

袋式除塵器(qì)的進氣閥為與除塵器配套的專利產品。閥板采(cǎi)用了耐磨鋼板,此閥門具有降低 設備阻(zǔ)力及調節性能好等特點,與其他廠(chǎng)家圓(yuán)管道加裝蝶(dié)閥形式相比雖然重量有所增加,並需(xū) 要(yào)加工退火處理,但是從實踐證明(míng)此種閥門(mén)對降低除(chú)塵器(qì)的阻力及平衡風量具有明顯效果,經 現場測定各室的風(fēng)量(liàng)偏差在5%以內•

袋式除塵(chén)器(qì)的雙層卸灰閥技術也是經過多年的研究,對(duì)閥板、密封結構等進行了多(duō)項改 進,使得閥門不僅密封效果好,而(ér)且卸灰順楊。由於電爐粉塵黏性大、溫度高、易結餺的特殊 性質,故在卸(xiè)灰(huī)係(xì)統中容易出問題。以往的除塵器較多采用星形卸灰閥加裝振打器或空氣炮 裝置,通過大量工程(chéng)實踐使用星(xīng)形卸灰閥,容易堵塞閥板間隙,造成卸(xiè)灰係統癱瘓。使(shǐ)用空(kōng)氣 炮容易造成壓縮空氣中的(de)水分進人粉塵裏(lǐ),增(zēng)加粉塵(chén)濕度,不利於卸灰。我們采用雙層卸(xiè)灰閥 加振(zhèn)打(dǎ)器的卸灰方(fāng)案,在(zài)電爐除塵工(gōng)程上取得了理想的(de)效果(guǒ),在除塵技術上獲得了成功。

除塵器的排氣口提升閥采用戶外型氣缸驅(qū)動,要求閥門在(zài)反吹淸灰狀(zhuàng)態下,有(yǒu)良好的密封(fēng) 效果(其泄漏率小於1%),並帶有(yǒu)兩位行程開關。

在150t電爐煙塵袋(dài)式(shì)除塵(chén)器的壓縮空氣係統中,設置了貯(zhù)氣罐及相應的減壓裝置、氣體 十燥裝(zhuāng)置、氣源處理三聯(lián)件等用氣安全配件。

(4)新型的噴吹技術眾所周知,脈衝袋式除塵(chén)器的淸灰是利用脈衝氣體,經過噴吹管把 淸洗(xǐ)氣流吹向濾袋內部,使(shǐ)濾袋(dài)產生脈衝膨脹,在逆氣流(liú)的作用下,濾(lǜ)袋上的粉塵被剝落掉人 灰鬥,因此,如何在脈衝壓力一定(dìng)的情(qíng)況下,使得濾袋表麵逆向氣流加速度(dù)大並且沿著濾袋髙 度方向均勻分布對濾袋淸灰有利。為此在大型試驗台上,做了大(dà)量(liàng)的(de)試驗,取得(dé)了成果(guǒ),申報 了專利。這項專利技術用於電爐煙塵收到(dào)了明顯的效果。

為使設備更加可靠,對電(diàn)爐(lú)粉塵的性質(zhì)做過實驗,由於各種電爐係(xì)統中工藝參數不盡相(xiàng) 同,故脈衝袋式除塵器的淸灰周期、噴吹時(shí)間,噴吹(chuī)壓力(lì),應該在一定範圍內根據現場條件進 行調整。

(5)製作加工要求(qiú)為保證除塵器安裝質量,該設備箱體分上、中、下三部分,兩個室為一 個單(dān)元,灰鬥分上、中、下三(sān)部分,箱體與灰鬥三部分之間均設有定位(wèi)蠔栓,便於現場安裝。在 製造箱體、灰鬥的過程中(zhōng),大量的焊接製(zhì)作均應在工廠內進行,加工質(zhì)量和安裝精度能夠得到保 證(zhèng)。在現場隻需完(wán)成緊固定位鰾栓並焊接箱體間焊縫的工序,這樣既可以保證焊接質量以減小(xiǎo)設 備漏風率,又(yòu)可以減(jiǎn)少現場安裝工作量,以利於確保設備安裝(zhuāng)工期,實踐證明(míng)效果非常好(hǎo)。

4.應用效果

(1)實踐證明:電爐除塵器的設(shè)計、製作、安裝、運行管理都達到了較高水平,尤其是除 塵器設計技術正確,攀握了袋(dài)式除塵(chén)器的內在(zài)規律。煙塵排放濃度小於(yú)10mg/m3,社會效益 好,其技術水平達到了(le)世界領先水平。

(2)采用離線脈衝清灰技術(shù),淸灰時袋室處於停(tíng)止過濾(lǜ)狀態,大大提(tí)髙了清灰效果,雖然 電爐煙塵細而黏,實際除塵器運行阻力才1200Pa,證明新研製的高強度淸灰技(jì)術應用(yòng)成功。

(3)由於采用了綜合進氣氣(qì)流分布措施,減弱了進口粉塵對(duì)濾袋的直接4刷,濾袋壽命大 大提髙。

5.注意事項

袋式除塵器是一係統工程,優良的設計(jì)、主要配套件的(de)選擇(zé)、設備製作(zuò)、安裝、運行維護 等所有技術和管理環節都要按照(zhào)設計標準嚴格執行,才能收到預期的好的效果。

由於電爐煙塵細而黏,輸(shū)灰係統每月需要檢修一次。

布袋除(chú)塵器(qì)


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