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煤倉間皮帶機除塵器工(gōng)程案例

煤倉間皮帶機除塵器除塵設備選擇
粉(fěn)塵產生相對集中的地方(如卸料(liào)鬥和落煤筒(tǒng)處)適宜采用除塵器進行除塵(chén)。經調研、分析,結合我廠原先使用布(bù)袋除塵器的情況,本次整治采(cǎi)用了清(qīng)源環保的扁布袋除塵器。這種扁布袋除塵器具有造(zào)價低、運(yùn)行費(fèi)用省、安(ān)全可靠,出風管路短、管道阻力(lì)損(sǔn)失小,電氣采用PLC控製、有完善的保護功能,操作方便、維護維修(xiū)量少、除塵效率高達99%以上等優點。
煤倉間除塵治理還需要采取了預防措施,基本解決了撒(sā)煤、漏煤問題,但是僅僅如此是絕對不夠的。因為卸料鬥和落煤筒還連通著原煤(méi)倉和(hé)煤倉間大氣空間,屬於開放式,粉塵通過卸料鬥和落煤筒空(kōng)腔自由上揚,因此必須進(jìn)行除塵治理(lǐ)。
煤倉(cāng)間粉塵產生主要有下列原因:皮(pí)帶機撒煤、犁煤器漏煤、滾筒粘煤、原煤倉密封不嚴。針對撒(sā)煤、漏煤現象,具體采取了以下措施:
1、加固、調整皮帶機(jī)架變(biàn)形部分,恢複其直線度;調節首、尾(wěi)滾筒平行度;更換並適量補充失效的上、下(xià)調心托輥(gǔn)組;重新找正部分皮帶接頭,消除了皮帶跑偏造成的撒煤。(2)更換原工作狀況差的犁煤器。新犁煤器統一按國標TD75型帶(dài)式輸送機典型設計製造,改單犁式為主、副雙犁式結(jié)構,確保卸料幹淨,同時把卸料鬥原(yuán)來(lái)長度1200mm,改成1800mm的標準料鬥(dòu),杜絕犁煤器兩(liǎng)端漏煤。(3)拆除(chú)清掃(sǎo)效果差(chà)的皮帶機清掃器(頭部和回程空段),頭部選用合金橡膠清掃器,皮帶空段選用耐磨聚胺醋清(qīng)掃器(qì)。清掃(sǎo)器(qì)刮煤(méi)幹(gàn)淨,使滾(gǔn)筒無粘煤,保(bǎo)證了皮帶平穩運行。(4)封閉原煤倉(cāng)格柵觀察(chá)口,改用活(huó)動蓋板(方(fāng)便以後檢修),同時在蓋板上開300mm×300mm的鉸鏈式觀察口,平時關(guān)閉,觀察原煤倉儲(chǔ)煤時才打開。由此,堵住(zhù)了原煤倉內粉塵外(wài)逸,使粉塵在原煤倉內“自生(shēng)自滅”

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